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阜新钛产业有了本土“炼丹炉”
2015-07-09

  6月30日,阜新本土设计、制造的“炼丹炉”——全封闭锥鼓式电炉第二次试车成功。电炉拥有自主知识产权和多项专利技术,为国内外首创,标志着阜新钛产业跻身全球钛产业技术高地。




  钛产业发展将分“四步走”




  阜新市《钛行业“十三五”发展规划》目前还在完善之中。阜新市经信委数易其稿,形成了钛产业的基本发展路径:以建设年产40万吨优质高钛渣生产基地为基础,以引进高新技术建设年产20万吨高钛铁生产基地为重点,以建设年产120万吨含钛合金钢为目标,以提升两个园区(铸造、氟化工)产品水平为延伸的“四步走”战略。




  据介绍,钛产业还能整合阜新市铸造产业基地、液压产业基地等各大产业园区的资源,改善产品结构,使产品实现质的飞跃。比如,在铸造产业基地建设含钛合金钢材料和纯钛材料铸造项目,在液压产业基地建设防腐系列液压产品等。




  按照规划,到“十三五”末期,钛产业年产值将实现上百亿元,届时钛产业将成为阜新工业经济发展新的支柱行业。




  告别老炉,生产成本大幅降低




  全封闭锥鼓式电炉是辽宁久星钛业有限责任公司制造的。6月30日,公司总经理张力伟领记者参观了正在第二次试车的电炉。这台新式电炉有三层楼高,其中炉体就有二层楼高。炉体顶部有圆形观察孔,透过观察孔,记者看到投下的矿石瞬间就被熔化,成为炽热的熔浆,炉体里面红彤彤一片,如同《西游记》里太上老君的炼丹炉。




  张力伟说,这台“炼丹炉”是一种新式高钛渣冶炼专用炉,专为冶炼高钛渣设计,具有自主知识产权和多项专利技术。这次试车很成功,效果比预想的还要好。




  张力伟说,过去用的老式电炉,在配料时要用煤沥青做黏结剂,结果导致厂区黑烟滚滚,工人干完一天活儿,个个是黑脸包公。“新式电炉不用煤沥青,而且所有烟气都经过布袋除尘处理,现在在厂内闻不到异味,也见不到黑烟了”。记者看到,如今的厂房干干净净,由于新炉自动化水平高,工人劳动强度大为降低,个个衣着整洁,看上去像个白领。




  不仅如此,老炉工艺原始,自动化水平低,能耗特别高,生产一吨高汰渣就要耗电3000度,导致成本居高不下。




  降低成本,符合环保要求,是久星钛业上马新式电炉的根本原因。2011年,久星钛业提出研发新式电炉的构想后,引来反对声一片:生意现在好好的,上马新炉风险太大,一旦失败,企业定会伤筋动骨。当时,高钛渣每吨价格过万,利润丰厚,在许多人看来,扩大产能多赚点钱才是王道。




  久星钛业决策层经过审慎分析,认为在高钛渣高价格的刺激下,国内上马一批高钛渣冶炼企业,产能急剧上升,必然会造成价格下跌。如果不提前进行技术改造,降低成本,早晚有一天企业会面临困境。




  阜新市技术改造项目前期工作办公室主任蔡晓东说,事情的发展果然如久星钛业所预料的那样,今年高钛渣的价格已经被“腰斩”,许多企业因此“出局”。




  制造新炉,企业突围成行业佼佼者




  2012年,久星钛业与西安电炉研究所合作设计、研制全封闭锥鼓式电炉。由于没有现成经验可以借鉴,电炉的设计、建造过程经历了无数曲折的探索。今年电炉建成后首次试车,张力伟形容自己当时的心情是“胆战心惊、如履薄冰”。结果试车很顺利,初步测算省电20%以上,产量增加数倍,值守电炉的人员却少了一半,大大降低了生产成本。更重要的是,新式电炉的产品质量更是甩出老炉好几条大街。




  除了制造新炉,久星钛业还对4台老炉进行了技术改造。正是前瞻性地进行了技术改造,降低了成本,提高了产品质量,让久星钛业在全行业一片萧条之际脱颖而出,杀出重围,成为行业的佼佼者。




  蔡晓东说,阜新市的高钛渣生产企业多数采用工艺落后的老炉生产,久星钛业为其他企业技术改造做出了榜样。在阜新市《钛行业“十三五”发展规划》中,还计划引进新技术生产高钛铁,建设年产20万吨低氧高钛铁系列合金项目。引进真空铸钛技术,建设年产3000吨的钛材铸造项目。“钛产业离开技术支撑只能低水平徘徊,依靠技术提高产品附加值才是未来发展的方向所在。”蔡晓东说。

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